摘要:介紹了寶鋼股份厚板部
拋丸機(jī)濾筒除塵器運(yùn)行中存在的主要問題,經(jīng)過論證,提出了解決方案,改變了濾 筒布置方式和脈沖清灰方式,減小過濾阻力。改造后原有除 塵器繼續(xù)保留,作為應(yīng)急備用機(jī),新建除塵器和原有除塵器 需同時與拋丸機(jī) PLC 建立通信,*次實現(xiàn)了兩臺除塵器分別 與拋丸機(jī)聯(lián)鎖控制并可切換,而且均可在同一個 HMI 畫面上 進(jìn)行操作。工程投產(chǎn)運(yùn)行表明,改造方案正確,獲得滿意效 果,為拋丸機(jī)濾筒除塵器改造積累了經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞 拋丸機(jī) 濾筒除塵器 改造設(shè)計 聯(lián)鎖控制
0 引言
濾筒式除塵器是 20 世紀(jì) 80 年代由美國唐納森公司在袋 式除塵器的基礎(chǔ)上生產(chǎn)的一種新型除塵器,采用新型濾筒為 濾料,使其具有效率高、阻力低、維護(hù)管理簡單、體積小、 單位體積過濾面積大、結(jié)構(gòu)緊湊、更換濾筒方便、高性能等 優(yōu)點 。除塵器的過濾阻力和過濾效率是兩個較重要的指標(biāo),如果設(shè)計或使用不當(dāng),其出現(xiàn)的問題也非常明顯,造成 的后果也很嚴(yán)重。本工程就是拋丸機(jī)濾筒除塵器出現(xiàn)問題后 的技術(shù)改造設(shè)計。由于改造設(shè)計受諸多現(xiàn)有因素的約束和限 制,因此除涉及濾筒除塵器本身的技術(shù)改造外,還要考慮上下游相關(guān)聯(lián)的內(nèi)容。經(jīng)過技術(shù)改造后,問題解決,獲得了滿意效果。
1概述
1.1 拋丸機(jī)濾筒除塵器簡述
寶鋼股份厚板部5m 單元熱處理線現(xiàn)有拋丸機(jī)及配套除塵 裝置 套。拋丸機(jī)是利用丸料高速運(yùn)動,擊打鋼板表面,以清除鋼板表面的氧化鐵皮等雜物,擊打時產(chǎn)生大量的金屬粉 塵,需要進(jìn)行除塵,粉塵粒徑較大,濃度較高。 除塵裝置主要包括除塵器一臺、除塵風(fēng)機(jī)兩臺、除塵管 道及電控裝置。除塵器的過濾部件為濾筒,濾筒斜置,過濾 材料為濾紙,清灰采用脈沖閥按照設(shè)置的順序依次脈沖清灰, 使系統(tǒng)恢復(fù)低阻力運(yùn)行 ,由濾筒上清除下來的粉塵經(jīng)灰斗直接進(jìn)入灰箱,人工定期外排;除塵風(fēng)機(jī)為離心風(fēng)機(jī),安裝在 除塵器清潔室頂部;除塵管道為碳鋼材質(zhì),圓管,斷面平均 流速20m/s;除塵器安裝在廠房內(nèi),經(jīng)除塵器過濾后的潔凈氣 體也排至廠房內(nèi)。 除塵器設(shè)計參數(shù): 處理風(fēng)量:28900m 過濾速度:0.9m/min濾筒數(shù)量: 32 布置)濾筒規(guī)格:φ 3251400,單濾筒過濾面積約17m
1.2除塵器控制及操作
除塵裝置控制及操作:清灰由脈沖控制儀定時控制,差壓強(qiáng)制;風(fēng)機(jī)啟停在操作室HMI畫面上遠(yuǎn)程手動操作。 除塵裝置和拋丸機(jī)之間設(shè)有聯(lián)鎖關(guān)系,聯(lián)鎖關(guān)系如下: 在拋丸機(jī)開啟前需先將除塵裝置開啟,除塵裝置的狀態(tài)信號 送給拋丸機(jī)PLC,狀態(tài)信號包括風(fēng)機(jī)、差壓、脈沖控制儀等, 上述信號作為拋丸機(jī)啟動的備妥條件。如果上述信號不正常, 則需人工干預(yù)解決,否則拋丸機(jī)不能啟動。
2 存在問題分析
2.1 風(fēng)機(jī)出口有明顯冒灰現(xiàn)象 風(fēng)機(jī)出口有明顯冒灰現(xiàn)象,除塵器附近粉塵顆粒濃度很 高,有以下兩個原因: 濾筒的濾紙有破損,目前過濾速度為0.9m/min, 過濾速度較快,拋丸機(jī)的粉塵成細(xì)小片狀,粒徑較大,磨著 性較強(qiáng),因此濾紙極易磨破穿孔; 濾筒與花板之間有安裝間隙,該間隙一是由密封墊太薄、太硬引起,二是由于清灰效果不好,濾筒積灰太多, 重量太重,導(dǎo)致花板變形,較終粉塵未經(jīng)濾筒過濾直接進(jìn)入 清潔室由風(fēng)機(jī)排出。
2.2 除塵器運(yùn)行阻力過大
濾筒在除塵器中的布置很重要 ,濾筒傾斜布置時,上層濾筒所附著的粉塵會以濾餅狀落到下層濾筒上,并會在下層 濾筒上產(chǎn)生積累,特別是清灰壓力較低時,這種情況更為嚴(yán) 重,其結(jié)果較終將導(dǎo)致下層濾筒朝上的半面不能工作,使濾 筒有效過濾面積降為原來的一般,較終造成除塵器運(yùn)行阻力 過大。 2.3風(fēng)機(jī)振動明顯 風(fēng)機(jī)振動較明顯,有以下兩個原因: 風(fēng)機(jī)葉輪磨損不均勻,在旋轉(zhuǎn)過程中,失去動平衡,造成風(fēng)機(jī)振動。 改造方案3.1 除塵器設(shè)計參數(shù)修改 新建除塵器同原有除塵器風(fēng)量相同,即28900m /h,滿足拋丸機(jī)除塵需求,但是拋丸機(jī)散發(fā)粉塵濃度高,磨琢性強(qiáng), 同時部分粉塵顆粒卻微細(xì),因此將過濾速度由0.9m/min 降低 為0.6m/min,過濾阻力<1000Pa。
1、含塵氣體管道 2 軟接頭 3 進(jìn)風(fēng)箱 4 排風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 5 清潔室 6 濾筒 7 灰斗
圖1、新建除塵器軸測圖
3.2 除塵器改進(jìn)
新建濾筒除塵器作了四點重要改進(jìn),改進(jìn)后除塵器見圖 (1)過濾材質(zhì)由濾紙改為聚酯過濾材料,過濾效率更高,風(fēng)機(jī)出口顆粒物濃度更低。原有除塵器使用的濾紙濾料不符 合該工況,因為濾紙阻力較高,結(jié)構(gòu)松弛,遇磨著性粉塵容 易破損,使用壽命很短。 (2)濾筒規(guī)格不變,改為462 豎直布置,將過濾面 積增加到800m2,同時也實現(xiàn)了整個濾筒的全過濾,過濾速度 降低到 0.6m/min,改變了斜置濾筒上部因清灰不良無法正常 過濾的尷尬局面。 (3)脈沖噴吹采用噴吹孔+外置文丘里管,噴吹距離150mm,噴吹壓力0.5MPa,濾筒側(cè)壁正壓力峰值較大,到達(dá)峰 值所需時間較短,噴吹效果較佳,有利于濾筒清灰 (4)濾筒與花板之間的密封墊采用厚實、彈性較好的橡膠圈。
3.3 除塵器供貨狀態(tài)
為了減少現(xiàn)場拼焊接工作量及施工周期,在除塵器供貨 狀態(tài)上進(jìn)行了多方面考慮,包括道路運(yùn)輸,多跨廠房內(nèi)如何 使用行車對設(shè)備進(jìn)行吊運(yùn)等,較終決定將除塵器下部 柱和灰斗組裝成1個整體,中間箱體、清潔室及風(fēng)機(jī)組裝成1 個整體,減少了現(xiàn)場鋼結(jié)構(gòu)拼焊接的工作量,其余零部件按 常規(guī)分件供貨,檢修平臺1件,爬梯1 件、電控柜1臺等等。
3.4 除塵器的安裝
由于拋丸機(jī)仍在正常生產(chǎn),無法拆除原有除塵器,因此 在拋丸機(jī)附近另選址安裝新建的除塵器,安裝時間在2011 11月份,總用時約4 周。除塵器的安裝按常規(guī)做法,先施工 混凝土基礎(chǔ),然后由下至上安裝除塵器,較后安裝除塵管道。 比較注意的是需在除塵器上空安裝一臺手拉葫蘆,便于檢修 除塵器頂部部件。
3.5 除塵器單機(jī)調(diào)試及無負(fù)荷調(diào)試
(1)風(fēng)機(jī)調(diào)試,風(fēng)機(jī)點動,查看轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向正確后連續(xù) 運(yùn)行2h 考核軸承溫升,軸承溫度采用紅外線測溫儀測量,軸 承溫度由13上升至58,無異常。 (2)脈沖噴吹調(diào)試。脈沖閥共 12 個,通過調(diào)壓閥將將 壓縮空氣壓力調(diào)至表壓 0.4MPa,設(shè)定脈沖數(shù)據(jù):脈沖寬度 100ms,脈沖間隔15s,脈沖間歇3min,脈沖周期6min。經(jīng)調(diào) 試噴吹正常。
3.6 對原有除塵器的處置方案----作為應(yīng)急備用機(jī)
新建除塵器投產(chǎn)后,原有除塵器如何處置也是生產(chǎn)方很 關(guān)心的問題。拋丸機(jī)屬于重要生產(chǎn)設(shè)備,平時無法停機(jī),拋 丸機(jī)若要正常生產(chǎn)必須有除塵器運(yùn)行,原有除塵器雖然存在 諸多問題,但作為應(yīng)急除塵措施還是可以的,而且該除塵器 作為固定資產(chǎn),還沒到報廢年限,因此較終確定保留原有除 塵器,作為應(yīng)急使用。在確定原有除塵器保留后還需在兩臺 除塵器入口各安裝1臺手動閥門便于兩臺除塵器臨時切換。
3.7 聯(lián)鎖控制的改造設(shè)計
保留原有除塵器后就涉及到如何與拋丸機(jī)聯(lián)鎖的一個問 題,新建除塵器及原有除塵器都要將狀態(tài)信號反饋給拋丸機(jī) PLC,同時還要在HMI 畫面上既能操作新建除塵器還要能操作 原有除塵器,而拋丸機(jī) PLC 如何識別及區(qū)分新建除塵器及原 有除塵器的地址碼就成了關(guān)鍵問題。修改 PLC 程序及 HMI 面在現(xiàn)代技術(shù)中是很成熟的,難點在于拋丸機(jī)PLC 是外方供應(yīng),只開放一部分程序,如果強(qiáng)行修改,既增加工作量,又帶來很大的調(diào)試風(fēng)險。較后我們的解決方案是在新 建除塵器電控柜上增設(shè)了一個轉(zhuǎn)換開關(guān),同時將新建除塵器 的地址碼導(dǎo)入到拋丸機(jī) PLC 中,但畫面不進(jìn)行修改,改造后 操作如下: (1)當(dāng)轉(zhuǎn)換開關(guān)切入到新建除塵器時,新建除塵器 PLC 便與拋丸機(jī) PLC 建立了通信,除塵器的狀態(tài)信號便發(fā)送給拋 PLC作為拋丸機(jī)啟動的備妥條件之一,同時在 HMI 畫面 上可顯示新建除塵器的主要狀態(tài)信號,亦可操作新建除塵器 (2)當(dāng)轉(zhuǎn)換開關(guān)切切出現(xiàn)有除塵器時,原有除塵器PLC 便與拋丸機(jī) PLC 建立了通信,原有除塵器的狀態(tài)信號便發(fā)送 給拋丸機(jī) PLC 作為拋丸機(jī)啟動的備妥條件之一,同時在 HMI 畫面上可顯示原有除塵器的主要狀態(tài)信號,亦可操作原有除 實施效果
(1)新建拋丸機(jī)濾筒除塵器運(yùn)行正常,初期運(yùn)行阻力只 有600Pa,拋丸機(jī)揚(yáng)塵點吸塵效果很好。
(2)投產(chǎn)以來濾筒的濾料無破損,預(yù)計濾筒壽命超過兩
(3)風(fēng)機(jī)投產(chǎn)運(yùn)行以來無故障,預(yù)計風(fēng)機(jī)使用年限增長。
(4)控制系統(tǒng)切換順利,拋丸機(jī)PLC 能完整接收新建除 塵器或原有除塵器的狀態(tài)信號,同時在 HMI 畫面上既可操作 新建除塵器,亦可操作原有除塵器。
圖2、技術(shù)改造后兩臺除塵器控制流程圖
參考文獻(xiàn)
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